专业生产棕刚玉,白刚玉,棕刚玉微粉,无尘金刚砂,玻璃喷砂磨料,喷砂除锈磨料等。
近年来,中州铝业面对全进口矿低温溶出的生产模式,坚持以精益管理和技术创新为驱动,围绕拜耳法氧化铝生产的全部过程中蒸汽高耗问题,持续探索降本增效路径。2024年,企业通过独特的管理创新和系统优化,在蒸汽降耗方面实现突破性进展。《拜耳法蒸汽降耗管理提升》项目荣获中国有色金属工业协会2024年度有色金属企业管理现代化创新成果三等奖,
蒸汽消耗是氧化铝生产中的重要成本之一,占总成本的11%左右。在能源供应压力持续加大的背景下,中州铝业深知,唯有在能源效率上下功夫,才能在行业竞争中立于不败之地。然而,拜耳法工艺汽耗控制难度大,尤其是全进口矿模式下的生产流程,对管理和技术提出了更加高的要求。怎么来实现汽耗优化,成为企业降本增效、提高市场竞争力的一场硬仗。
为了攻克这一难题,中州铝业以精细化管理为突破口,从用汽定额管理、设备差异化管控、浮游物控制到系统水量减量化四方面着手,构建了一整套降耗技术体系。通过流程梳理和操作优化,企业在生产组织、设备效率和热能利用上取得了显著成效。
2024年,中州铝业深入实施定额管理,将用汽目标逐级分解至分厂、区域及班组,确保责任落实到人。对溶出器和蒸发器等关键设备设定用汽标准,并依靠职工集体智慧,创新形成“溶出三微调”“蒸发六稳定”等先进操作方法,大大降低了汽耗波动幅度。2024年,拜耳法综合汽耗同比优化10.91%,9月份单月汽耗更是刷新至年度最低水平。
与此同时,针对热工设备正常运行末期能耗升高的现象,企业实行设备差异化管理,通过科学的检修计划和运行参数调整,精准控制能耗水平。针对浮游物控制难题,中州铝业从工艺和设备两端发力,对过滤机等关键设备的泄漏问题做全面治理,有实际效果的减少氢氧化铝回头现象,逐步提升了蒸发器的换热效率。
在焙烧余热利用上,企业挖掘潜能,将余热资源大范围的应用于原液加热、大坝回水及蒸发回水等环节,形成了多渠道、多层次的余热利用格局。新投用的4#焙烧炉余热项目,自7月起累计节汽量接近1.2万吨,为企业节约蒸汽成本约200万元。
2024年,生产管控中心《降低拜耳法汽耗》、《提高赤泥创效能力》、《降低焙烧天燃气单耗》、《提高拜耳法循环效率》4项技术连续完成攻关目标,为企业争创效益、提升核心竞争力提供了坚强支撑。通过组织并且开展技术攻关、优化操作技能强化责任担当,激发员工内生动力,降耗提效的显著成果,也为企业的绿色低碳发展打下坚实基础。2024年,中州铝业仅汽耗增效一项就节省本金近6000万元,折算节约标煤近4.8万吨,减少二氧化碳排放约12万吨。
从蒸汽消耗的精准控制到资源利用效率的全面提升,中州铝业用管理创新书写了降耗增效的生动答卷。在行业迈向绿色低碳的新时代,中州铝业以务实行动和扎实成果,展现了国有企业的使命与担当。未来,企业将继续深耕管理优化与技术创新,为推动铝工业高水平发展贡献更多中州力量。
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